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一座聯(lián)合站的數(shù)字化“翻新”

5月6日,大慶油田第一采油廠第五作業(yè)區(qū)南1-1聯(lián)合站,集輸工明雪英坐在中控室的電腦前監(jiān)測工況,小站來液量、液位高低、游離水壓力值一目了然。明雪英向記者介紹:“從前,每個生產(chǎn)流程都需要現(xiàn)場調(diào)控,夜班忙的時候,幾乎一整夜都要站在泵房開關(guān)閘門。現(xiàn)在有了數(shù)字化集中監(jiān)控,生產(chǎn)數(shù)據(jù)能直觀地呈現(xiàn)在眼前了?!?/p>

南1-1聯(lián)合站是大慶油田集輸處理功能最全、勞動用工最少的聯(lián)合站,站內(nèi)8個生產(chǎn)區(qū)域全部實(shí)現(xiàn)無人值守。生產(chǎn)數(shù)據(jù)自動采集、生產(chǎn)區(qū)域視頻監(jiān)控、系統(tǒng)運(yùn)行自動調(diào)節(jié)等功能的實(shí)現(xiàn),得益于數(shù)字化集中監(jiān)控管理模式的建立。


(相關(guān)資料圖)

打造特色數(shù)字化集中監(jiān)控系統(tǒng)

走進(jìn)占地9.2萬平方米的生產(chǎn)區(qū)域,記者耳邊機(jī)器的轟鳴聲不斷,“石油紅”的身影卻寥寥無幾。

時間回溯到2018年,得知聯(lián)合站將要進(jìn)行集中監(jiān)控施工改造,南1-1聯(lián)合站集輸班班長劉艷軍召集班里的員工展開了一場“頭腦風(fēng)暴”。他們將集輸站在生產(chǎn)實(shí)踐中碰到的問題融入改造方案中,打造出了一個完全屬于自己的數(shù)字化監(jiān)控系統(tǒng),將數(shù)字化轉(zhuǎn)型的效果最大化。例如,脫水器手動控制容易走偏,需要增設(shè)氣動調(diào)節(jié)閥和溫度監(jiān)測;以往機(jī)泵靠人工巡檢,應(yīng)當(dāng)增加機(jī)泵電參、振動、溫度監(jiān)測裝置……

據(jù)大慶油田第一采油廠總工程師劉建發(fā)介紹,南1-1聯(lián)合站通過與設(shè)計方、施工方深度溝通合作,量身打造出一套包含547個數(shù)據(jù)采集點(diǎn)位的集中監(jiān)控改造方案。改造后,員工現(xiàn)場調(diào)控工作量降低90%,年節(jié)約水、電、氣、藥等成本近700萬元,勞動用工人數(shù)得到優(yōu)化。

依據(jù)數(shù)據(jù)內(nèi)部邏輯重構(gòu)生產(chǎn)觀念

生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集只是第一步。要實(shí)現(xiàn)數(shù)字化集中監(jiān)控管理模式,還要從生產(chǎn)數(shù)據(jù)內(nèi)部的關(guān)系出發(fā),構(gòu)建起集輸站運(yùn)行的新邏輯,以無人值守為目標(biāo),將集中監(jiān)控模式下的工藝流程重新梳理,一個環(huán)節(jié)也不能“掉線”。

劉艷軍帶領(lǐng)員工不斷摸索,確定各個參數(shù)的關(guān)聯(lián)區(qū)間控制界限和自動控制標(biāo)定界限。為了找準(zhǔn)游離水脫除器閥門開度參數(shù)值,劉艷軍與崗位員工一起跟蹤不同閥門開度區(qū)間的出口油品。經(jīng)過200多次試驗分析,確定1至4號游離水脫除器的閥門開度區(qū)間值,使脫前含水量大幅下降。例如,從前加藥環(huán)節(jié)需要人工巡檢時調(diào)整放藥量,集中監(jiān)控改造時就必須加裝自動加藥裝置,才能讓這條巡檢路擺脫對人力的依賴。

在工藝流程優(yōu)化完善中,需要在這些難點(diǎn)、痛點(diǎn)上下足功夫,才能保障數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成果。隨著卡點(diǎn)、堵點(diǎn)的打通,南1-1聯(lián)合站已將人工巡檢點(diǎn)項由128個優(yōu)化為27個,巡檢區(qū)域由8個整合為3個,巡檢工作效率提升1倍以上。

數(shù)字化的核心依然是人

能否處理好數(shù)字化與人的關(guān)系,在一定程度上決定了數(shù)字化的成敗。劉艷軍在完善工藝流程過程中,嘗試將前輩們多年積累的操作經(jīng)驗轉(zhuǎn)變?yōu)榭蓤?zhí)行的程序。如今,大屏中躍動的數(shù)值里,就蘊(yùn)藏著他們的智慧。生產(chǎn)運(yùn)行班班長張化君利用多年積攢的操作經(jīng)驗改進(jìn)控制程序,將游離水脫除器壓力與控制界面的放水氣動閥關(guān)聯(lián),實(shí)現(xiàn)壓力恒定,把流量波動控制在了10%以內(nèi)。

由運(yùn)行30年的分崗分控改為集中監(jiān)控,對所有員工都是不小的挑戰(zhàn)。明雪英坦言,數(shù)字化節(jié)省了體力,但對腦力提出了新的要求?!皬那拔抑灰芎米约旱摹划€三分地’,現(xiàn)在要了解注水、鍋爐、增壓等方面內(nèi)容,做到‘一崗精八崗?fù)ā?。”明雪英告訴記者。為此,南1-1聯(lián)合站鼓勵員工在新模式下進(jìn)行技術(shù)革新。

針對集中監(jiān)控生產(chǎn)控制參數(shù)較多、關(guān)聯(lián)性強(qiáng)的特點(diǎn),集輸工姜雪斐創(chuàng)造“10秒看屏法”,重新調(diào)整控制界面排布,讓員工在每個區(qū)域觀察2至3秒就能在參數(shù)波動時做到快速預(yù)判。

“一路走來,每一個問題的解決都不輕松,但沒有一個問題解決不了?!泵嫦蚵?lián)合站的數(shù)智未來,劉艷軍滿懷信心與期待,“我們的最終目標(biāo),就是打造一座‘遠(yuǎn)在天邊’也能管的聯(lián)合站。”(記者 許琳迪 王志田 通訊員 劉洋,劉麗萍對本文亦有貢獻(xiàn))

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來源:中國石油報
編輯:GY653

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能源環(huán)保 2023-05-09 12:01

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